廢氣處理設(shè)備,污水處理工藝

冷卻吸收塔煙囪腐蝕分析及處理

2020/11/23 17:09:09

揚(yáng)子石化2#催化冷卻吸收塔標(biāo)高105米處運(yùn)行中發(fā)生腐蝕穿孔泄漏,通過分析吸收塔進(jìn)出口煙氣組分、煙囪頂冷凝液PH值、材料選用、施工質(zhì)量控制及工藝操作等影響因素,比對材料替代方案,確認(rèn)煙囪選用317L進(jìn)行整體更換,解決了腐蝕泄漏問題。


揚(yáng)子石化2#催化裂化裝置煙氣脫硫脫硝單元采用了DUPONT-BELCO公司的EDV5000濕法洗滌技術(shù),在T-101冷卻吸收塔水平急冷段,在急冷水的作用下將170℃煙氣降至58℃。在NOx氧化反應(yīng)區(qū),利用臭氧使NOx氧化成N2O5,并與煙氣中的水蒸汽形成硝酸;在吸收段,利用3層吸收噴嘴吸收液的逆向接觸,脫除煙氣中的硝酸、SO2以及粗顆粒等;同時,煙氣中的過剩臭氧使吸收劑中的亞硫酸鈉及亞硫酸氫鈉轉(zhuǎn)化成硫酸鈉。凈化后的煙氣上升進(jìn)入過濾模組段,通過28個濾清模塊上的清洗噴頭洗滌,進(jìn)一步除去煙氣中的顆粒與酸霧。洗滌后的煙氣通過6個水珠分離器進(jìn)一步分離煙氣中所夾帶的液滴后,從冷卻吸收塔上部煙囪排放。通過脫硫脫硝單元,降低再生煙氣中的SO2、NOx及催化劑粉塵含量,實(shí)現(xiàn)煙氣達(dá)標(biāo)排放。


1 設(shè)備概況


煙氣脫硫脫硝單元冷卻吸收塔T101由中國石化洛陽工程有限公司設(shè)計(jì),寧波天翼石化重型設(shè)備制造有限公司制造,2014年7月投入使用。設(shè)備主要由筒體、水珠分離系統(tǒng)、過濾模組、急冷噴頭、臭氧注入管、煙囪筒體等部分組成,總高為119700mm,下部筒體直徑為Φ6900mm,上部煙囪直徑為Φ3050mm,殼體材料為S30403+Q345R,不銹鋼復(fù)合層厚度為3mm。冷卻吸收塔運(yùn)行參數(shù)見表1。


1 冷卻吸收塔運(yùn)行參數(shù)表



2 問題描述


2016年6月27日,煙囪東側(cè)離地面105米處出現(xiàn)腐蝕穿孔,穿孔部位在筒體環(huán)焊縫上部約300mm處(如圖1所示),該處筒節(jié)壁厚為3+14mm。


由于腐蝕泄漏位置離地面很高,且周圍沒有可供檢查和檢測的操作平臺,無法測量煙囪的腐蝕區(qū)域大小和剩余壁厚,這加大了評估煙囪強(qiáng)度和可靠性的難度,給裝置的安全生產(chǎn)帶來重大隱患2017年設(shè)備檢修期間,經(jīng)對拆下來的舊煙囪檢查,發(fā)現(xiàn)腐蝕部位主要集中在煙囪頂向下20米的范圍內(nèi),尤其是靠近頂部區(qū)域,腐蝕更嚴(yán)重。在煙囪頂部拆除的第一段內(nèi),即標(biāo)高EL100160以上部分,檢查出有6處腐蝕較為嚴(yán)重的部位,其中有一處已腐蝕穿孔(105米處),第二段上部第二筒節(jié)中間區(qū)域有一處明顯腐蝕減薄的位置。腐蝕狀況和分布情況見圖2及表2,圖中實(shí)線部分為縱、環(huán)焊縫。



1 脫硫塔煙囪腐蝕示意圖




2 煙囪頂部腐蝕區(qū)域分布圖


2 煙囪筒節(jié)腐蝕情況統(tǒng)計(jì)



3 腐蝕原因分析


3.1煙氣脫硫脫硝機(jī)理


冷卻吸收塔的主要反應(yīng)在急冷和吸收段完成。在急冷段,煙氣沿水平方向與臭氧接觸,將煙氣中的NOX氧化成N2O5,N2O5再與煙氣中的水蒸汽結(jié)合生成硝酸;在吸收段,上升的煙氣與含有25%濃度NaOH的溶液逆向接觸,脫除煙氣中的SO2。冷卻吸收塔內(nèi)存在的主要化學(xué)反應(yīng)如下:



事實(shí)表明:在煙氣進(jìn)煙囪之前,塔內(nèi)介質(zhì)之間的反應(yīng)并沒有全部完成,其中SO3與水蒸汽的反應(yīng)還在繼續(xù)。


3.2 工藝條件分析


3.2.1 濕法脫硫工藝分析


從運(yùn)行數(shù)據(jù)上看,冷卻吸收塔T-101分離效果明顯,催化劑粉塵、SO2、NOx等主要指標(biāo)完全達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)見表1。但煙囪頂部出現(xiàn)腐蝕泄漏,這表明頂部區(qū)域的環(huán)境與我們原先所認(rèn)為的存在出入。通過查閱有關(guān)資料以及與貝爾格技術(shù)人員交流,認(rèn)為濕法脫硫工藝對SO3的脫除效果不好。該工藝對SO2脫除率約95%,但對造成濕煙氣腐蝕的主要成分SO3脫除率很低,一般為30%~50%左右,而且在200℃以下煙氣中SO3全部以H2SO4蒸氣形式存在。


3.2.2 水溶液的分析比較


6月30日和7月21日兩次煙囪冷凝液采樣做水質(zhì)分析,PH值為2.3~2.4,呈強(qiáng)酸性,Cl-和SO42-質(zhì)量濃度見表2,而同時對煙囪下部濾清模塊中過濾液的分析,其PH值在6.9左右,說明酸液在煙囪段聚集形成,并且沿?zé)焽璩隹诜较驖舛仍谠黾?,在煙囪頂部位置達(dá)到峰值。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是凈煙氣中殘留的SO3和水蒸汽反應(yīng)生成H2SO4,與煙囪器壁上的水珠結(jié)合后形成硫酸液滴。隨著煙氣上升越高,煙氣中夾帶的堿液含量將越低,硫酸根中和反應(yīng)生成硫酸鈉的能力越弱,這就導(dǎo)致煙囪越往上其夾帶溶液的酸值越高。煙囪頂部酸性溶液在煙氣的托力和液滴自身重力作用下,當(dāng)液滴承受重力大于煙氣脫力時,酸性液滴就沿著煙囪內(nèi)壁向下運(yùn)動,使筒體上部區(qū)域長期處于強(qiáng)酸環(huán)境中。并且,在凸起的焊縫部位,酸性溶液更易積聚,因而對焊縫的腐蝕更為嚴(yán)重見表3所示。


3.2.3 其他元素對腐蝕的影響


3.2.3.1 氯離子的影響


煙氣中的氯離子主要來自原料油,從表3可看到,煙脫塔各組分水溶液中CL-含量相當(dāng)高,氯離子的存在會使冷卻吸收塔中奧氏體不銹鋼設(shè)備發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂。主要原因是設(shè)備制造時存在焊接殘余應(yīng)力和鈍化膜帶來的附加應(yīng)力,氯離子使金屬表面局部的保護(hù)膜破裂,破裂處的基體金屬形成微電池陽極,產(chǎn)生陽極溶解,在拉應(yīng)力作用下保護(hù)膜反復(fù)形成和反復(fù)破裂,就會使局部金屬腐蝕加劇,最后形成孔洞。孔洞的存在造成應(yīng)力集中,更加速了孔洞表面的塑形變形和保護(hù)膜破裂,最終導(dǎo)致金屬應(yīng)力腐蝕開裂。


3.2.3.2 釩元素的影響


催化原料中釩元素嚴(yán)重超標(biāo),在再生器中生成V2O5,促進(jìn)SO2轉(zhuǎn)化為SO3,設(shè)計(jì)催化裝置原料中釩含量小于5ppm,統(tǒng)計(jì)2016年4月至5月原料分析,釩含量最大13.3ppm,最小6.73ppm,平均8.85ppm,嚴(yán)重超設(shè)計(jì)值。


3 煙囪冷凝水水質(zhì)分析




1 原料中釩含量分析


3.3 材料性能分析


1)材料耐腐蝕性能不足。T101的筒體材質(zhì)采用Q345R+S30403復(fù)合鋼板,不銹鋼復(fù)合層厚度為3mm,其耐腐蝕性和耐熱性較好,但在強(qiáng)酸性環(huán)境下,因其表面無法形成完好的鈍化膜而產(chǎn)生腐蝕減薄,筒體殘余應(yīng)力較高的部位(如筒體焊縫部位等)更容易受到腐蝕。


2)制造或安裝過程存在缺陷。從煙囪的腐蝕部位來分析,7處腐蝕減薄有6處出現(xiàn)在焊縫部位,這說明頂部焊縫處是易腐蝕部位。304L不銹鋼在焊接過程中存在焊接危險溫度區(qū)間(為450~850℃),當(dāng)溫度達(dá)到這一范圍時,奧氏體中過飽和的碳向晶間處迅速擴(kuò)散并在晶粒邊界析出,析出的碳和鉻形成碳化鉻,這樣就大量消耗了晶界處的鉻,使晶界的耐腐蝕能力下降。若筒體安裝時焊接質(zhì)量控制不佳,堆焊的復(fù)合層性能低于304L,這樣遇到強(qiáng)酸環(huán)境時,局部腐蝕將加劇。另外,表面復(fù)合層堆焊時未達(dá)到設(shè)計(jì)厚度,焊后未對焊縫酸洗鈍化等因素的存在,也會加速焊縫部位的腐蝕。


4 解決措施及效果驗(yàn)證


4.1優(yōu)化脫硫吸收塔的操作


煙脫吸收塔塔底循環(huán)漿液的pH值控制在7.0-7.5,濾清模塊的pH值控制在靠近7.5~8.0,PTU排液由11t/h提高至13-14t/h,提高濾清模塊水質(zhì)防結(jié)垢。


4.2 加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)控


每班使用PH值試紙檢測過濾模組模塊、底部漿液pH值一次,并將化驗(yàn)pH值數(shù)據(jù)做好特護(hù)記錄,出現(xiàn)誤差時及時聯(lián)系儀表對在線pH分析表進(jìn)行調(diào)校。對煙氣凝液定時做pH值分析,根據(jù)pH值大小調(diào)節(jié)注堿量,保證內(nèi)壁冷凝液的酸度在合適范圍。


4.3 煙囪材質(zhì)升級


4.3.1 煙囪選材


2016年10月26日,總部專家組針對揚(yáng)子石化催化裂化裝置冷卻吸收塔煙囪腐蝕穿孔召開專題會,根據(jù)會議討論的更換煙囪材質(zhì)升級選擇建議,初步確定煙囪材質(zhì)在317L、Q345R+Ti、Q345R+S22053和C-276四種材質(zhì)中選擇一種。公司在對這四種材質(zhì)從價格、采購周期、焊接制造工藝等方面進(jìn)行分析比較,認(rèn)為:317L焊接性能最好;鈦材復(fù)合板對焊接環(huán)境要求比較高,焊接前對焊縫坡口處理要求高,同時需要采用惰性氣體保護(hù)焊,現(xiàn)場組對焊接時有一定難度;雙相鋼復(fù)合板主要針對點(diǎn)蝕和縫隙腐蝕防腐,焊接過程中可能會出現(xiàn)鐵素體含量偏高或偏低,需要加大檢測比例,焊后需要進(jìn)行熱處理;C276焊接性能和防腐性能最優(yōu)。


從防腐角度考慮:


Q345R+C276>Q345R+Ti>Q345R+S2205>317L


從焊接角度考慮:


317L>Q345R+C276>Q345R+S2205>Q345R+Ti


因此,從煙囪使用壽命、焊接工藝性能和現(xiàn)場施工等多方面角度考慮,冷卻吸收塔煙囪材質(zhì)選擇順序?yàn)椋?/span>Q345R+C276>317L>Q345R+Ti>Q345R+2205由于哈氏合金供貨周期較長,綜合考慮本次冷卻吸收塔煙囪材質(zhì)采用317L。


4.3.2 煙囪更換范圍


根據(jù)設(shè)備腐蝕狀況,確定2017年檢修更換的部位為煙囪主體及上過渡段,具體位置為EL54460以上部分的過渡段及EL54660以上的內(nèi)筒及煙囪。


4.3.3 煙囪的拆除和安裝


煙囪的拆除分為四段,主要是考慮到舊煙囪腐蝕減薄情況不明,為降低吊裝風(fēng)險,盡可能采用多段吊裝,拆除位置的標(biāo)高分別為EL100160、EL84060、EL66460和EL54460。拆除時采用先掛鉤、后落架,最后再割除的順序依次從上往下進(jìn)行。新筒節(jié)分四段到貨,上過渡段與長為11.74米的筒節(jié)垂直組對,另外兩截水平組對。


組對過程中,要求施工人員控制焊縫錯邊量不得超過3mm,另外焊接完成后,焊縫需經(jīng)20%的RT檢測,待檢測合格后,再將內(nèi)部焊縫余高磨平,以防投用后在焊縫處積液。地面預(yù)制完成后分兩次進(jìn)行新過渡段筒節(jié)和新煙囪筒節(jié)回裝。


新過渡段筒節(jié)組對時需先固定內(nèi)筒,在內(nèi)筒定位后,再組對外筒節(jié)。由于新過渡段的厚度為24mm,而舊筒節(jié)的厚度為24+3mm,新舊筒節(jié)不等厚,因此,在組對時要求以內(nèi)壁為基準(zhǔn),并且要求過渡段下口焊縫錯邊不得超過5mm。70米處焊口因壁厚相同,組焊相對要簡單一些,但為保證焊接質(zhì)量,要求必須雙面焊。在地面時,過渡段內(nèi)筒筒節(jié)內(nèi)就利用內(nèi)支撐先搭好了組對用的腳手架,煙囪筒節(jié)外部利用平臺也搭設(shè)了組對用的腳手架,內(nèi)、外腳手架隨過渡段一起吊裝。


4.4 效果驗(yàn)證


2019年4月裝置檢修,為了驗(yàn)證煙囪更換后的效果,在煙囪內(nèi)搭設(shè)了30米高的腳手架(標(biāo)高約為73000mm)。站在架子頂上,通過目視檢查,在煙囪頂部區(qū)域未發(fā)現(xiàn)器壁有暗影、毛糙等可能存在腐蝕的部位,這表明2017年煙囪材質(zhì)的升級和更換效果良好。


5 結(jié)束語


本次冷卻吸收塔檢修通過更換煙囪,消除了煙囪漏點(diǎn),同時通過材質(zhì)升級,提高了煙囪抗腐蝕能力,解決了煙囪因材質(zhì)、施工問題而存在的安全隱患。另外,通過對內(nèi)件的檢查,掌握了冷卻吸收塔在運(yùn)行過程中存在的問題和器壁的腐蝕狀況,對今后的備品備件準(zhǔn)備及工藝操作的調(diào)整提供了依據(jù)。


來源:北極星環(huán)保



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